一.设计原因
1、反渗透设计为三段运行,回收率为85%,这种运行方式使进入三段的水质含盐量就已经很大,三段浓水水质就更差了,所以三段运行的反渗透最后一段膜元件结垢倾向是比较大的。目前大多数反渗透设计为二段运行,回收率75%。
2、反渗透设计设备停运后冲洗为反渗透进水进行低压冲洗,这种运行方式冲洗时压力为0.3~0.4mpa,在这种压力下,反渗透仍然有淡水产生,浓水侧的水还是被浓缩了含盐量仍然很大,这就容易使停运的反渗透浓水侧出现结垢现象。现在大多数的反渗透停运后冲洗设计为反渗透的产水或采用除盐水进行冲洗,这种冲洗方式能够很好的把反渗透浓水置换出来,从而保证了反渗透停运后浓水侧的含盐量很低,能够有效地防止反渗透停运中出现浓水侧结垢现象的发生。
二.加药投加不当原因
1、加药没有完全混合均匀,从而导致加药不匀,也容易引起反渗透膜结垢。
2、药剂量过小,药剂就不会发挥其充分作用,导致结垢和污垢产生,影响产水质量和产水量,增加膜的清洗频率,影响膜的使用寿命。
3、药剂量过大,系统本身会吸收一定的药剂,当药剂适量时,对系统不会产生什么不良影响;但是,当药剂量过大时,多余的药剂会吸附于膜表面,致使产水量下降。当这种现象出现时,在设备停机时一定要将阻垢剂彻底冲洗出来,否则会留在膜上产生污染问题,同时减少药剂使用量,随着时间的推移,药剂会重新溶于浓水侧被排出。
三.反渗透设备操作原因
1、停机时快速降压没有进行彻底冲洗。由于膜浓水侧的无机盐的浓度高于原水,易结垢而污染膜。
2、用投加化学试剂的预处理水冲洗。因含化学试剂的水在设备停运期间可能引起膜污染。因此,在准备停机时,应停止投加化学试剂,逐步降压至3bar左右用预处理好的水冲洗10min,直至浓缩水的tds(总溶解固体)与原水的tds很接近为止。
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